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  • 系统设计与研究
    郭媛, 王成龙, 湛从昌, 夏欢
    液压与气动. 2025, 49(7): 43-52. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.07.005
    液压系统动态压力信号具有非线性、多源耦合且对工况敏感等特点,导致信号复杂度高而特征辨识度低,传统故障诊断方法难以实现有效的特征提取。针对这一难题,提出一种基于多传感器协同感知的深度学习诊断框架。通过空间拓扑映射将多源异构传感器信号构建为多通道输入张量,既保持了各传感通道的独立特征表达,又实现了多模态信息的联合表征;并采用并行卷积模块架构分别提取各通道的时空特征,引入有效通道注意力机制增强故障敏感信息,实现跨模态特征优化与精准分类。实验结果表明:在UCI标准液压数据集上,对液压泵泄漏故障的诊断准确率超过95%;引入迁移学习理论,在UCI标准液压数据集上训练得到的预训练模型迁移至叉车起重液压系统,仍保持了97.65%的准确率,证明了所提算法的跨场景泛化能力,为复杂液压系统的故障诊断提供了有效的技术途径。
  • 系统设计与研究
    徐添, 周连佺, 杨存智, 赵永斌
    液压与气动. 2025, 49(7): 85-97. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.07.009
    为了降低液压挖掘机的整机能耗,提高液压系统的能量利用率,提出了一种基于液压绞车和蓄能器的挖掘机动臂势能能量回收再利用系统。该系统通过回收动臂下降的重力势能,辅助动臂上升来降低液压挖掘机的工作压力,从而减小挖掘机的燃油量。首先,对该系统的工作原理进行了详细的阐述,建立了节能装置的数学模型。其次,基于AMESim软件对节能装置进行建模与仿真,仿真结果表明,该系统可以有效回收动臂下降的重力势能、辅助动臂上升,节能效率为55.6%左右。最后,通过搭建试验台对节能装置进行试验,验证该装置的可行性与有效性。
  • 系统设计与研究
    赵梦格, 托乎提努尔, 胡强, 罗磊
    液压与气动. 2025, 49(9): 87-93. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.09.010
    针对真空蝶阀压力控制系统强非线性导致的精度不足的问题,提出一种基于自抗扰控制与PID融合的双模切换策略。该控制器采用扩张状态观测器统一估计并补偿气体温度漂移、密封摩擦及气源波动等综合扰动;同时设计压力误差阈值触发机制,仅在动态过程启用自抗扰控制快速抑制超调,稳态过程自动切换至轻量化PID维持精度。相比传统PID控制,显著缩短调节时间并大幅降低超调量;相比单一自抗扰控制,有效减小稳态误差。在流量扰动下,该控制策略的压力恢复时间比PID快67%,稳态误差小于25 Pa。显著提升了系统响应速度、精度与鲁棒性,充分发挥了蝶阀的低成本优势,为半导体、航天等提供了一种高性能、低成本的真空压力控制解决方案。
  • 元件分析与优化
    冯其, 李佳翱, 李文听, 张天宏
    液压与气动. 2025, 49(6): 18-26. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.003
    目前国内柴油发电机组多采用某型机械液压式调速器进行油门控制,针对该型成熟可靠的调速器开展调速原理与特性分析,对国内正向自主设计具有重要参考价值。利用AMESim搭建其离心飞重等部件模型,并根据柴油机的负载、油门开度和速度特性在Simulink中建立柴油机组动力学模型;基于AMESim/Simulink开展联合仿真研究,详细分析了在闭环调速过程中液压缓冲补偿环节的动态特性及对调速性能的影响。结果表明,柴油发电机组在负载变化时增加液压缓冲补偿环节可有效缩短调节时间、减小转速振荡。该设计不仅可应用在机械液压式调速器中,也可为自主设计数字电子式调速执行器提供重要参考。
  • 系统设计与研究
    李霞, 陈圣展, 刘栋, 蒋林森, 刘本学
    液压与气动. 2025, 49(6): 62-69. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.008
    为实现举升式重载自动导引车的调平,并改善调平时的“虚腿”问题,设计了四点支撑式重载自动引导车液压调平系统,建立了液压系统调平位置补偿数学模型,其中包括最高点追逐式调平数学模型和位置补偿数学模型。最高点追逐式调平数学模型用于实现调平,位置补偿数学模型用于解决调平时的“虚腿”问题。基于所设计的位置补偿数学模型,对常用的PID控制策略进行改进,提出了考虑“虚腿”问题的改进模糊PID控制策略,并搭建了Simulink与AMESim联合仿真平台,对该控制策略进行仿真分析。结果表明,所提出的控制策略相对于模糊PID控制在跟踪最低点液压缸理想位置时的最大误差降低了86.59%,能够改善“虚腿”现象。
  • 元件分析与优化
    曹中玉, 冯博, 辛培防, 向光波, 王程瑶, 苏增浩
    液压与气动. 2025, 49(10): 89-97. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.10.010
    在粮食仓储管理中,粮仓内壁的曲面结构对爬壁机器人的吸附性能有着较高要求,既要有一定的柔性满足自适应曲面能力,又要有一定的刚度保证支撑稳定性。提出一种刚性吸盘方案用于变曲率墙壁。由于吸盘主体的微小形变能力,导致其在吸附过程中海绵呈现“马鞍形”形变,使吸附性能显著下降。针对该问题,对刚性吸盘结构进行优化,设计了一种采用分布式刚性单元的半刚性吸盘。通过在不同模拟基板上对刚性吸盘、半刚性吸盘进行吸附力试验发现:刚性吸盘在曲率半径为100、200、400 mm曲面模拟基板上的吸附力分别为205.49、307.56、360.25 N;而半刚性吸盘在不同曲面上的吸附力会略有浮动,但整体数值稳定在420 N左右。此方案实现了吸附性能在复杂曲面环境中的显著提升,有效降低了装置作业时的脱落风险,为爬壁机器人在筒仓等领域的应用扩展奠定了可靠基础。
  • 元件分析与优化
    张楚鹏, 周佳, 种林坤, 孔德伟, 陈肖
    液压与气动. 2025, 49(7): 67-76. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.07.007
    摘要 (107) PDF全文 (1071)   可视化   收藏
    多孔石墨材料的渗透率和孔隙特性对多孔质节流器具有重要影响,而节流器是气浮导轨的关键组成部分。为了有效应用多孔质节流器,采用可压缩 Darcy-Forchheimer 方程对实验数据进行拟合,测定了五种不同孔隙率(18%、17%、13%、12%、11%)的多孔石墨的渗透率及惯性系数。在此基础上,建立了包含惯性系数和孔隙率的CFD模型,拟合多孔介质内部的流速与压降,误差在5%以内。进一步在不同供气压力和负载条件下,分析了五种不同石墨材料节流器的承载能力和气膜刚度。结果表明,低渗透率的石墨材料具有更优的刚度性能,在0.45 MPa供气条件下,气浮块的稳定性得到了显著提升。基于此,采用低渗透率节流器搭建了一种可调节气膜厚度的气浮导轨实验平台,并利用基恩士激光传感器对导轨工作面直线度进行检验,结果运动直线度误差优于2.5 μm/600 mm。
  • 元件分析与优化
    郭昀奇, 李德才, 戚志强, 李柳
    液压与气动. 2025, 49(7): 12-20. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.07.002
    大直径磁性液体密封在宽温域环境中易形变,导致其最大工作压力下降,即密封耐压能力下降。为解决上述问题,推导了考虑温度影响的磁性液体密封耐压公式,测量了不同温度下磁性液体的饱和磁化强度,对大直径宽温域磁性液体密封进行了温度-结构-磁场耦合仿真分析,分析了密封在-60~+80 ℃的结构形变。分析了密封形变后的磁场分布,计算出了不同温度下磁性液体密封的理论耐压值,从而阐明了磁性液体密封耐压能力变化的原因,为宽温域大直径磁性液体旋转密封提供了一种新的设计方法。经过密封实验验证,使用该方法设计的磁性液体密封满足了密封设计要求。
  • 元件分析与优化
    赵启玄, 吴进军, 黄甦, 杨翊坤, 刘心愿, 韩大地
    液压与气动. 2025, 49(7): 125-133. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.07.013
    为了提供当前核电主蒸汽隔离快关电磁阀的励磁电流仿真模型和一体化测试手段,首先对核电主蒸汽隔离快关电磁阀建立了电磁阀阀芯的质量-弹簧-阻尼系统数学模型,并对其励磁电流特性进行了仿真分析;进一步基于电磁阀的电流特性原理和LabVIEW测控平台,设计了一种一体化测试装置,用其对主蒸汽隔离快关电磁阀励磁电流特性进行了测试。试验结果与运动仿真结果相比,差值不超过运动仿真结果的15%,说明检测装置软硬件设计的合理性。目前该测试方法已经应用于福清核电站5号机组上对“华龙一号”机组主蒸汽隔离阀快关电磁阀的检测中,进行了多次实际测试,结果符合预期,为其运行维护提供数据与理论支撑。
  • 元件分析与优化
    后亚飞, 张永胜, 唐玲, 柏朝辉, 安高成, 陈峙
    液压与气动. 2025, 49(6): 112-122. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.013
    采用试验和仿真相结合的方法对斜轴式轴向柱塞马达的振动和噪声进行研究。首先根据柱塞马达结构组成和工作原理,对其振动噪声激振源进行了研究分析;然后利用仿真软件对柱塞马达进行模态分析和谐响应分析计算,得到其固有频率和振动相关参数的频率曲线,并结合振动测试试验验证了仿真模型和试验方法的准确性;最后采用声振耦合的方法对柱塞马达进行噪声辐射分析仿真,并借助噪声测试试验验证了仿真结果的合理性。通过研究得出:振动和噪声试验的峰值频率均在700 Hz左右,与激振频率理论值700 Hz 高度吻合,同时也接近柱塞马达壳体的第一阶固有频率704 Hz,证明柱塞马达系统在该频率下处于共振状态,并据此提出了柱塞马达结构的减振降噪优化方向,揭示了柱塞马达的振动噪声的主要机理,为其减振降噪提供了依据。
  • 元件分析与优化
    李明昊, 时文卓, 李世振, 张伟, 张彪, 张广世
    液压与气动. 2025, 49(6): 88-101. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.011
    先导电磁阀通过控制主阀压力,调节减振器内部油液流量,从而影响阻尼力大小。合理设计压力-流量特性可拓宽阻尼调节范围,以适应不同工况需求。对汽车阻尼连续可调减振器用先导电磁阀的压力-流量特性进行优化。首先,基于流体动力学理论建立油液流经各阻尼孔的流体动力模型与稳态受力模型。结合电磁理论的电磁磁路模型确定了电磁力与输入电流之间的关系,进而建立了液压仿真模型。随后,借助电磁阀性能测试试验台,开展试验对比以验证仿真模型的准确性。最后,分析影响先导电磁阀压力-流量特性的关键结构参数,利用实验设计的全因子分析法确定其重要程度,并采用遗传算法优化关键尺寸,优化效果提升了10.14%。
  • 元件分析与优化
    陈晋市, 李传玺, 韩绍斌, 王景炎, 王翟
    液压与气动. 2025, 49(7): 1-11. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.07.001
    斜盘轴向柱塞泵滑靴副在高转速、大负载作业工况下,滑靴盘局部温度升高接近材料回火温度,从而因残余奥氏体相变造成材料表面膨胀、静压支撑油膜形成困难、表面硬度和耐久度降低等系列问题。基于此,以提升高转速作业下轴向柱塞泵摩擦副的摩擦磨损性能为前提,通过成分分析、高温处理、摩擦磨损等相关实验将替代选材与成品样件进行对照分析。结果表明,B材料具有良好的综合性能,其室温下平均表面硬度相较于原有成品件材料提高约17.7%;经400 ℃恒温环境存放10 h后B材料表面硬度仍能维持在700 HV以上,表面平均最大形变不超过1 μm,平均磨损量较成品件降低约5.9%,验证了适用于高转速运行工况下斜盘轴向柱塞泵滑靴盘替代选材的可能性,为后续高转速轴向柱塞泵滑靴盘选材研究提供了参考。
  • 元件分析与优化
    张帅印, 陶建峰, 吴兆宇, 陈方飞扬, 谭浩洋
    液压与气动. 2025, 49(8): 1-11. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.08.001
    在复杂工况下,偏导射流伺服阀可采集的故障信号有限且易受噪声干扰,导致其特征提取困难。针对该问题,提出了一种基于海星优化变分模态分解、时域卷积网络、引入自注意力机制的双向门控循环单元的故障诊断方法。首先,利用海星优化算法自适应确定变分模态分解参数,提高信号分解的准确性与鲁棒性;随后结合最小包络熵原则选取关键固有模态函数,从中提取主要特征;最后,将提取的特征融入时域卷积网络与自注意力机制增强的双向门控循环单元网络,提高故障特征的表达能力与分类性能。为验证所提方法的有效性,构建了偏导射流伺服阀故障仿真平台和开展了多种典型故障工况试验;结果表明,所提模型的故障识别准确率达到97.33%,具有较强的鲁棒性和诊断精度。
  • 系统设计与研究
    王飞, 郝钰杰, 赵慧兵, 刘克毅, 陈革新, 艾超
    液压与气动. 2025, 49(7): 53-66. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.07.006
    针对泵控单元静态精度不高和动态性能受限的问题,为提高泵控单元的压力控制能力,提出了一种基于负载预测前馈补偿的模糊PID稳压控制方法。首先,建立了泵控单元中伺服电机和定量泵的数学模型;其次,设计了基于长短期记忆神经网络的负载预测算法,进行了模型的训练,优化了模型的超参数设置,计算了评价指标,进行了仿真验证;然后,对基于负载预测前馈补偿的模糊PID控制方法进行仿真分析;最后,开展试验研究,验证了该控制方法的效果。结果表明,评价指标印证了负载预测模型具有较高的预测精度;在负载预测结果作为前馈信号输入补偿的前提下,与传统PID控制器相比,模糊PID控制器在两种信号响应下的输出压力和期望压力之间的误差分别减小了72.2%和71.1%,实现了泵控单元的高精度稳压控制。
  • 元件分析与优化
    刘海超, 吴进军, 周天丰, 李亮
    液压与气动. 2025, 49(7): 107-115. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.07.011
    为提高电磁式高速开关阀的线性调控能力,达到精准控制制动液流量的效果,引入了一种表征径向力对阀芯轴向受力的影响因子。通过增压阀内部流场数值模拟分析,发现阀座和阀芯现有结构在康达效应下显著影响制动液射流以及阀内流场非对称出口等因素,增加了阀芯端部节流区域流场涡流生成概率及流动失稳,导致阀芯在开闭行程中受到较大径向力。通过减小阀芯球面节流无效区、在阀座增加变锥角锥面、增加中心对称出油口等措施,对结构进行优化。结果表明,新结构节流区域流场更加稳定,阀芯所受径向力在0.1 N以下,与偏置方向相反且利于阀芯自对准,有效削弱了径向力对电磁阀线性调控性、可靠性及寿命的影响。
  • 元件分析与优化
    杨斌, 崔永智, 谢福起, 梁珺, 龚征华, 陈礼
    液压与气动. 2025, 49(9): 77-86. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.09.009
    针对现有比例控制阀驱动器存在控制精度不稳定、各型设备匹配不完善,不能满足现代电液控制系统提出的灵活性、快速性和国产化要求的问题,设计了一种基于GD32F450ZKT6控制芯片的数模混合式比例控制阀驱动器。通过主控制模块电路、功率放大电路、ADC采样电路以及CAN和USB通信电路实现了数模混合式比例控制阀驱动器的多种类指令信号输入、上位机配置参数以及输出精度控制功能;进一步设计了试验平台对数模混合式比例控制阀驱动器进行性能试验。试验表明,数模混合式比例控制阀驱动器在输入不同类型的信号指令时输出精度小于2%,具备多控制参数的配置功能,满足多场景的电液控制要求。
  • 系统设计与研究
    刘于凯, 陈新元, 崔银, 程常桂
    液压与气动. 2025, 49(7): 21-32. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.07.003
    为解决结晶器脱模系统在非线性和时变负载等复杂条件下运行时所面临的控制挑战,提出了一种结合跟踪微分器和模糊PID的创新控制策略,称为跟踪微分模糊PID复合控制。该控制拥有两个关键特征:误差信号的快速跟踪和PID参数的动态自整定。使用AMESim和Simulink进行联合仿真,结果证明:跟踪微分模糊PID复合控制在多个方面优于传统PID和模糊PID控制。首先,该控制提高了系统的响应速度,同时减少了响应滞后和稳态误差。其次,在存在高频噪声和未知大负载干扰的情况下,该控制表现出卓越的轨迹跟踪性能和更强的抗干扰能力,为结晶器脱模系统的高精度液压伺服控制提供了新的理论支持。
  • 元件分析与优化
    龙运伟, 邵雪嵩, 蒋智宇, 赵志杰, 符江锋
    液压与气动. 2025, 49(8): 43-55. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.08.005
    滑靴磨损是柱塞泵高发故障。针对某型航空发动机燃油柱塞泵滑靴磨损引发的泵流量下降、振动超限故障,给出了一种基于动力学、摩擦学、流体润滑及结构强度多学科框架的故障综合诊断方法,对该型燃油柱塞泵在多个运行工况滑靴的油膜厚度、结构强度及pv值开展计算仿真,分析了各工况与磨损故障的关联机理。研究结果表明:燃油柱塞泵的滑靴结构强度在全工况范围内均满足要求,且在低于4500 r/min转速范围内燃油柱塞泵滑靴副油膜特征良好;但在燃油柱塞泵转速逐渐上升时,滑靴副受到的轴向惯性力和离心力对压紧力贡献占比逐步增加,当转速增加至5000 r/min,支撑力无法有效抵偿外部压紧力,导致滑靴副静压油膜破裂,滑靴与斜盘从流体润滑状态转为边界润滑或直接接触状态;而高转速工况下滑靴副的材料pv值处于超限状态,最终导致磨损失效。
  • 元件分析与优化
    贾晨, 原霞, 何超, 杨伟, 陈燕, 李正禄
    液压与气动. 2025, 49(7): 98-106. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.07.010
    为了降低工程机械中的功率损失,提出一种新的变排量对置柱塞泵。该泵在传统单柱塞泵的基础上增加了一个柱塞,两柱塞对称布置,既减弱了压力波动、消除了单柱塞泵的不平衡力,又可通过调节柱塞相位差实现变排量。采用等效建模法建立并验证了变排量对置柱塞泵的AMESim模型。将该泵与传统柱塞泵的配流阀滞后时间进行了比较,发现存在滞后现象但滞后时间相对较短,导致泵性能下降,故对比分析了进油阀不同参数对配流阀滞后的影响规律,并采用正交法优化了参数。结果表明:进油阀参数均对进油阀关闭滞后时间有较大影响,进油阀关闭滞后时间随弹簧刚度、弹簧预紧力、阀芯直径的增加分别缩短了10.9、10.72、1.73 ms,而随阀芯质量的增加延长了5.7 ms;参数归一化后得到进油阀关闭滞后时间随弹簧刚度、弹簧预紧力、阀芯直径的增加分别缩短了61.6%、84.1%、8.9%,随阀芯质量的增加而延长了37.1%;正交优化后仿真模型的进油阀关闭滞后时间缩短了81.43%,有效降低了回流损失,提高了泵的性能。
  • 元件分析与优化
    李铁, 张全民, 熊岿然, 杨秋蓉, 黄伟迪
    液压与气动. 2025, 49(8): 79-88. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.08.008
    碟簧液压机构作为电力系统中的关键设备,其性能直接影响系统的可靠性。分析碟簧液压机构关键部件的动态特性旨在提升该设备稳定性。首先分析了碟簧液压机构的结构组成及工作原理,然后通过Fluent对碟簧液压机构工作缸活塞的无杆腔与有杆腔压力变化特性进行仿真分析,揭示了活塞运动速度与压力波动之间的关系。针对灭弧室在分闸过程中的气体压力变化展开仿真研究,深入探讨了压气室内气体的动态特征,并通过压力云图分析了碟簧液压机构及灭弧室内的压力分布规律。最后,通过试验验证了动态特性分析的准确性,为优化机构设计、提高运行稳定性奠定了理论基础。
  • 系统设计与研究
    赵航, 赵雪峰, 王税堉, 张彬
    液压与气动. 2025, 49(9): 50-60. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.09.006
    剪切增稠流体是一种智能材料,将剪切增稠流体应用到阻尼器中得到剪切增稠阻尼器。剪切增稠阻尼器在流体流过细小的孔隙或者间隙时,由于速度梯度的存在会受到巨大的阻力,因此,剪切增稠阻尼器在吸能减震方面可发挥巨大作用。通过Fluent仿真,以20%质量分数的纳米二氧化硅-聚乙二醇溶液制成的剪切增稠流体作为剪切增稠阻尼器的工作介质,以剪切增稠流体在阻尼孔中的流动模拟阻尼器的工作过程,制作不同频率下的力-位移滞回曲线,并根据滞回曲线的结果计算剪切增稠阻尼器工作过程中阻力所做的功,分析其吸能效果。由结果得知:在低频工作环境下(f≤2 Hz),力-位移曲线图中显示出较好的对称性,阻尼器缩回过程与伸出过程中所消耗的能量几乎相等;但是,随着频率的上升(f>2 Hz),力-位移曲线对称性变差,阻尼器缩回过程与伸出过程中所消耗的能量出现较大的差异。
  • 系统设计与研究
    顾进恒, 薛晓林, 冯可楠, 韦祎, 王忠宾, 谭超
    液压与气动. 2025, 49(6): 34-44. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.005
    煤矿防冲钻孔机器人在钻进不同煤岩时会出现因卡钻导致的钻进失效问题,严重影响钻孔卸压作业安全及防冲卸压成孔质量与效率。为此,提出一种适用于煤岩钻进系统的防卡钻电液控制策略,据钻进过程中随钻参数的变化分析卡钻机理,结合支持向量机对钻进状态进行判定。建立AMESim与MATLAB/Simulink联合仿真模型,对钻进系统防卡钻电液控制特性进行分析,基于搭建的防卡钻电液控制实验平台进行验证。结果表明:提出的防卡钻电液控制策略可以有效识别钻进状态并降低卡钻风险,提高了不同煤岩条件下的钻进效率和安全性。
  • 系统设计与研究
    潘之杰, 武瀚文, 耿怀德, 解松涛, 权龙
    液压与气动. 2025, 49(6): 1-8. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.001
    针对高压液压泵国产化替代难的技术难题,提出一种油口串联式双输出动力源的设计形式并开展研究。该方案通过在第一级泵的出油口处串联第二级泵,实现逐级加压,无需改造低性能泵即可实现高压需求。串联结构显著降低了单泵压差,延长使用寿命,并通过蓄能器隔离负载冲击。通过SimulationX仿真,分析了油口串联式双输出动力源流量脉动性能和驱动高低压负载的能效性能,结果表明:在20 MPa、1500 r/min工况下,与单级齿轮泵相比,其流量脉动率降低37%;单级变量轴向柱塞泵驱动高低压负载液压缸的系统能效为36%,将动力源换为油口串联式双输出动力源后,系统能效提升到61%。研究结果为复杂高压液压系统的动力源设计提供了新思路。
  • 系统设计与研究
    郑玉艳, 米君杰, 沈刚
    液压与气动. 2025, 49(6): 102-111. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.012
    多自由度液压机械臂存在关节耦合特性强、动力学模型误差大等突出问题,导致控制性能易降级。为实现高精度位姿控制,提出了一种双积分鲁棒预设性能控制器,基于预设性能函数得到转换误差信号,同时限制误差收敛的速率与范围,结合反步法设计双积分鲁棒控制器,使匹配与不匹配不确定性得到抑制,提升系统鲁棒性。结合Lyapunov稳定性理论证明系统是半全局稳定的,且所有信号均有界。结果表明,该控制策略显著提升了多自由度液压机械臂关节跟踪精度与误差收敛速率,充分验证了该控制策略的有效性。
  • 元件分析与优化
    马丽楠, 王伟, 陈峙, 马占江, 安高成
    液压与气动. 2025, 49(8): 89-103. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.08.009
    通过设计不同的减摩润滑结构并比较油膜特性,研究不同的减摩润滑结构对伺服液压缸克服径向载荷、减小摩擦的影响,得出减摩润滑结构的最佳形状结构,并进行试验验证。在减摩润滑矩形结构的基础上,提出了工字形结构和梯形结构,并对其进行理论分析和流场模拟,得到了不同减摩润滑结构的压力分布和承载能力特性曲线。梯形的减摩润滑结构可以提供更大的承载能力,油膜温升更小,该减摩润滑结构能有效克服活塞杆上的径向载荷,降低伺服液压缸的摩擦。研究结果表明,不同减摩润滑结构的油膜特性不同,克服偏载能力不同,均能不同程度降低伺服液压缸的摩擦,提高伺服液压缸的控制精度和使用寿命。
  • 系统设计与研究
    黄跃东, 林智宏, 林德昭
    液压与气动. 2025, 49(8): 35-42. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.08.004
    针对重型特种车辆悬置系统低频动态特性不可调问题,提出可控多惯性通道组合挤压模式磁流变液悬置,设计多流道磁流变液阻尼器,以试验方法验证可控流道的切换效果。搭建可控多惯性通道组合挤压模式磁流变液悬置的集总参数模型、1/4重型特种车辆的磁流变液悬置系统模型。最后,根据模型进行动态特性和隔振性能研究。结果表明,对不同惯性通道施加较大的电流,磁流变液悬置的动刚度和滞后角的峰值和峰值频率在0~50 Hz可调;同时,挤压模式作用下悬置在低频具有大刚度和大阻尼特性。
  • 元件分析与优化
    李昕铭, 郭桐, 阙富民, 刘昊, 黄小敏, 林添良
    液压与气动. 2025, 49(9): 39-49. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.09.005
    针对传统径向柱塞马达高压工况下柱塞副所受侧向力大而导致的启停瞬间产生较大传动冲击、配流副及柱塞副间隙泄漏严重、马达容积效率低的问题,提出一种端面先导压力控制二级配流静力平衡式高压径向柱塞马达新构型。该新型马达采用复合柱塞单元以及先导压力控制二级配流方法实现高压动力油路密封和高效配流。此外,先导级配流副采用液压浮动支承结构,补偿机械磨损,提高长时间连续工作可靠性。基于AMESim建立马达整机动态仿真模型,分析单柱塞与其配流阀的运动对应关系、配流阀阻尼孔直径、工作压力及主级供液流量对马达容积效率的影响,并对不同传动结构的马达输出特性开展分析。仿真分析结果表明:该马达在35 MPa的高压工况下容积效率可达89.74%,输出转速脉动率较曲轴连杆式马达降低60%,且具备良好的低速稳定性及宽负载适应能力。研究结果为高压静力平衡式径向柱塞马达样机的设计与优化提供了理论依据。
  • 系统设计与研究
    徐成都, 武瀚文, 郝云晓, 权龙, 赵星宇
    液压与气动. 2025, 49(6): 27-33. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.004
    针对拖拉机运输路况差、环境复杂的问题,为提高拖拉机运输过程平稳性、舒适性,提出基于数字阀的拖拉机电液悬挂主动减振方案,采用高响应数字液压阀,实时调整农具悬挂液压缸速度和位移以抵消振动。首先,推导了悬挂农具的拖拉机振动系统动力学模型,设计了滑模控制器,建立了仿真模型,研究了在随机路面、正弦路面和脉冲路面条件下的主动减振效果。结果表明,在三种路面条件下,该方案均可实现对拖拉机振动的有效抑制;其中,在20 km/h随机路面输入激励下,电液悬挂主动减振系统可使拖拉机垂向加速度最大值由2.13 m/s2降至1.01 m/s2,均方根值由0.84 m/s2降至0.28 m/s2,相较被动减振量值降低63%,减振效果明显。
  • 系统设计与研究
    刘荣彬, 侯容, 蒋首民, 董岳, 栾亨宣
    液压与气动. 2025, 49(8): 56-64. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.08.006
    采用仿生前缘结构设计翼型,可有效改善其气动性能和降噪效果。以NACA0012翼型为标准翼型,构建了五种不同振幅与波长组合的波状前缘仿生翼型。运用SST k-ω湍流模型和大涡模拟方法,对翼型气动性能和流场噪声进行模拟分析。结果表明,增大波长在优化气动性能中效果显著,仿生翼型升阻比最多可提高21.8%;提高振幅强化了前缘流场调控作用,使前缘压力分布更为均匀,延缓了流动分离。仿生结构降低了最大升阻比对应攻角,改善了大攻角下翼型气动性能。仿生翼型在中高频段表现出良好降噪效果,在小攻角条件下,减弱了单音噪声和宽频噪声。声压级在所研究攻角内均优于标准翼型,且在攻角3°时降噪效果最佳,降幅达14 dB。
  • 系统设计与研究
    夏秀旭, 赵锡卓, 苗坤, 任沛瑶, 刘健
    液压与气动. 2025, 49(10): 23-29. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.10.003
    设计了一种纯软体结构的抓手并针对手指部分的弯曲性能展开分析。抓手采用气体驱动串联而成的椭圆形腔体,结合阶梯形腔体结构,对指尖、指中、指根部分别设置了三个平行气道,手掌部分采用圆弧三角形结构。抓手采用超弹体材料Ecoflex 00-30硅橡胶和聚二甲基硅氧烷,基于单轴拉伸理论确定Yeoh为本构模型,并在此基础上推导出单个气囊模型、单个腔体组弯曲模型以及多气道全柔性抓手弯曲变形预测模型。将手指的结构参数代入数学模型,推导出手指的弯曲变形曲线的几何关系,得到的分析结果与仿真模型进行对比,验证了模型的准确性与实用性。最终,基于手指的弯曲性能,对腔体的结构类型与个数、手指宽度、腔体间隙长度、底部应变限制层等参数进行分析,确定抓手的性能参数,为软体驱动器的发展提供了研究数据和参考。
  • 系统设计与研究
    张禹, 张政, 赵文川, 彭龄慧, 王宁, 孙赫阳
    液压与气动. 2025, 49(7): 116-124. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.07.012
    气动软体机械臂因其非线性强、多变量耦合复杂以及状态实时观测困难,给动态控制带来显著挑战。针对上述问题,提出一种融合视觉定位与神经网络建模的软体机械臂实时运动控制方法。该方法利用YOLOv8目标检测和半全局立体匹配算法构建视觉系统,并生成时序数据集;进一步通过长短期记忆网络模型捕捉软体机械臂动态响应规律,实现气腔压强与末端位置之间的映射建模。结果表明,与基于离散数据训练的神经网络模型相比,长短期记忆网络模型在三路气压预测中的平均绝对误差从约1.65 kPa显著降至0.44 kPa。进一步的实验结果显示,对于所提出的控制方法,软体机械臂末端在三个轴方向上平均绝对误差分别为1.503、1.506、2.825 mm,有效验证了基于视觉定位的时序神经网络控制方法在软体机械臂中的动态追踪能力。
  • 系统设计与研究
    冯志远, 张智豪, 钱墅, 刘丽娇, 浦晨玮, 钱鹏飞
    液压与气动. 2025, 49(6): 9-17. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.002
    为提高气动滑台的运动控制精度,选取合理的控制参数至关重要。然而,传统经验试凑法存在整定效率低、依赖调参人员经验等问题。为此提出了一种新型改进粒子群优化算法,采用改进高斯正弦混沌映射技术生成初始粒子以丰富种群的多样性,引入正弦扰动与莱维飞行策略以增强粒子跳出局部最优的能力,融合正余弦算法与改进的黏菌算法提高搜索精度。通过气动滑台线性自抗扰运动控制试验验证,结果表明,该新型改进粒子群优化算法可以有效提高气动滑台运动控制精度;与经验试凑法相比,其在跟踪幅值为150 mm、频率分别为0.25 Hz和0.5 Hz的正弦轨迹时,最大稳态误差分别降低了15.9%和23.4%;其在跟踪多频曲线时,最大稳态误差降低了13.5%。
  • 元件分析与优化
    史丽晨, 李晓杰, 李建峰, 普家豪, 于思淼
    液压与气动. 2025, 49(10): 12-22. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.10.002
    针对单杆液压缸在大负载、高刚度以及动态扰动环境下面临的受控输出不稳定和精度低等问题,对系统的受力过程及结构特性进行了分析;建立了液压系统的非线性数学模型,并设计了一种基于非对称屏障Lyapunov函数的自适应控制方法,以实现输出力在受限条件下的稳定跟踪控制。该控制器融合参数自适应、扩展状态观测器以及动态面控制策略,解决了系统中存在的参数不确定性、未知状态与时变扰动估计和高阶导数引起的计算复杂性剧增问题,并通过构造非对称屏障Lyapunov函数,对系统输出力边界施加约束。基于Lyapunov稳定性理论,证明了控制系统的渐近稳定性,并采用联合仿真试验验证了控制器的有效性。研究表明,所提出的控制器能够有效估计并补偿系统中未知状态与扰动,保证承载过程中的控制输出在安全的范围内,并实现对执行器位置的高精度跟踪控制。
  • 元件分析与优化
    霍瑞龙, 沈伟, 张广成, 马琛俊
    液压与气动. 2025, 49(6): 45-52. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.006
    由于液压变压器自身结构原因,其柱塞副运行过程更加复杂。为防止液压变压器运行过程中出现卡死或容积效率不高等问题,针对液压变压器柱塞副润滑特性开展了研究。推导了液压变压器变压比和柱塞副油膜雷诺方程,并使用ANSYS求解。结果表明:受到液压变压器结构的影响,柱塞副油膜压力、泄漏量和轴向黏性摩擦力变化复杂,与柱塞运动速度、柱塞腔压力和转速等因素有关。通过正交试验发现,影响柱塞副润滑特性的主要因素是配合间隙和A口压力。
  • 系统设计与研究
    房德磊, 苏保龙, 邵科研, 胡刚, 鄢振宇, 唐杰
    液压与气动. 2025, 49(10): 98-106. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.10.011
    针对现有管道机器人环境适应能力弱、主动转向功能尚不完善等问题,提出一种仿生柔性伸缩式管道机器人设计思路。通过模仿蚯蚓的结构组成和运动机理,设计由柔性气囊和气动肌肉组成的支撑-伸缩复合运动结构,分析管道机器人多肌肉协同驱动机制与多体节连续运动原理;建立机器人的正运动学模型与逆运动学模型,基于MATLAB软件进行仿真分析。搭建管道机器人试验平台,在倾斜及弯曲管道中进行性能测试。试验表明,仿生柔性伸缩式管道机器人在30°倾斜管道内平均爬行速度为3.25 mm/s,并可以在135°的弯管内实现主动转向,具有良好的环境适应能力和运动性能。
  • 元件分析与优化
    吕亚冬, 陈英龙, 蔡金艳, 刘宏玥
    液压与气动. 2025, 49(9): 28-38. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.09.004
    液压滑阀中的动密封能够减小油液泄漏量,但环境温度、介质温度以及油液压力都会影响动密封间隙及其密封性能。针对滑阀中使用的组合密封形式,建立有限元分析模型并研究不同环境温度、介质温度与介质压力对动密封配合间隙及摩擦力的影响。参考斯特里贝克曲线,引入配合间隙与摩擦因数的关系表达式。通过试验验证模型及理论结果的准确性。结果表明:氟塑料环与阀套之间的间隙会随着温度的升高而减小,动摩擦因数也会随之改变。根据摩擦力计算公式及试验结果可知,间隙密封摩擦力随温度的变化规律为:液压滑阀动隙密封摩擦力随着温度的上升呈现增加趋势。
  • 元件分析与优化
    韦春辉, 张占东, 陈吉顺, 赵文超, 李逸飞, 王宇
    液压与气动. 2025, 49(6): 77-87. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.010
    针对煤矿综采工作面三机设备与供液系统之间动态高效供需匹配的需求,提出数字式流量调控技术来达到乳化液泵站按需供液的目的。首先,阐述了数字式流量调控技术原理,制定了适配五柱塞泵进排液配流规律的执行机构工作策略;其次,总结了数字式流量调控方案;最后,优选出最佳调控方案,利用仿真验证了最佳方案的可靠性。结果表明:五柱塞乳化液泵共存在7种数字式流量调控方案,执行机构开启数目与流量脉动率呈负相关;调控区间根据方案的不同分别为 [0, π]或[0, 3π/5),流量可调范围为38%~100%。在满足了按需供液要求的同时也尽可能地将流量脉动率降至最低,可为综采工作面三机设备智能稳压供液技术提供参考。
  • 元件分析与优化
    张久政, 张程, 余炎子, 杜雄健, 吴耀华, 杨晓光
    液压与气动. 2025, 49(6): 70-76. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.06.009
    通过分析几种过滤精度表征方法,指出过滤精度对于评定液压过滤器性能的重要性。根据液压过滤器常用过滤精度,选取几种名义孔径与之对应的经全包斜纹编织密纹网进行试验研究。结果表明,密纹网可以利用平均流量孔径、过滤比 βx(c)100时对应的颗粒尺寸进行表征。通过拟合分析,证实密纹网名义孔径、平均流量孔径与过滤比βx(c)100时对应的颗粒尺寸之间具有良好相关性。利用拟合方程,直接通过名义孔径推导密纹网平均流量孔径或对应颗粒尺寸。研究结果可为金属丝编织密纹网液压过滤器设计选型提供有益参考。
  • 系统设计与研究
    刘兴国, 蒋正忠, 黄才贵, 李岩舟, 张更娥
    液压与气动. 2025, 49(9): 94-103. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.09.011
    针对液压四足机器人多个液压关节系统非线性控制,提出了一种通过力控制浮动底座操作的交互力控制策略。该控制策略将基础运动、机器人末端运动、腿部运动、交互力控制、关节约束以及摩擦锥约束转化为二次规划优化问题,任务优先级通过权重矩阵进行调整。将机器人任务在位置约束下进行分解,解决交互力控制与基于动力学模型最优控制之间的冲突问题,实现机器人末端的协调运动与力控制。最后通过仿真和试验验证了所提控制策略的有效性,表明液压四足机器人在交互操作过程中能够执行大负载操作,且能够控制适当的接触力。
  • 系统设计与研究
    王健, 富嘉成, 刘艳, 郭金
    液压与气动. 2025, 49(10): 59-68. https://doi.org/10.11832/j.issn.1000-4858.2025.10.007
    针对液压缸常见的内泄漏问题,提出一种基于二集值辨识算法的诊断方法,根据液压缸在正常和内泄漏两种情况下压力信号的变化来判断是否发生内泄。首先分别提取液压缸有杆腔和无杆腔的15个时域特征;之后运用主成分分析法提取15个特征的3个主成分;对两个腔的6个主成分建立数学模型,采用二集值辨识算法来估计出模型参数,并构造内泄诊断算法;最后,使用AMESim软件仿真得到的压力数据进行试验,验证了该方法对于内泄诊断的可行性和准确性。